利用sj301焊剂进行焊接候出现气泡是怎么回事?
2019-05-06 来自: 莱芜固金焊接材料有限公司 浏览次数:2364
最近,有很多朋友向小编反应利用sj301焊剂进行焊接后,却出现了大量的气泡,这是怎么一回事呢?焊剂厂家经过多年的生产经验最终总结发展其中原因,今天小编就将这些知识点搬运过来给大家解释一下其中缘由。
(1)CO气孔。其原因是大量FeO不能还原熔融到熔池中,在凝固过程中与C发生反应,形成Fe、CO、CO气体太迟而不能逸出而形成孔隙,通过保证导线有足够的脱氧元素,严格控制导线的碳含量,可以减少CO孔隙。
(2)氢气孔。氮孔的形成过程与氮素气孔的形成过程相同。氢的来源与sj301焊剂表面的锈蚀、油污、含水分的CO2气体等有关。严格清理焊丝表面碎屑,净化后使用CO2气体,可有效防止氢孔的形成。
(3)氮气孔。其原因是CO2气流保护效果差或CO2气体纯度低(含有一定量的空气)。当氮在熔池中大量熔化,焊缝金属凝固时,焊剂中氮的熔化程度突然降低,逸出为时已晚,从而形成孔隙。影响CO2保护效果差的因素有:CO2气体流量过小、焊接速度过快、焊接部位风大等。可采取有效措施防止氮气孔隙的形成。
造成气孔形成的原因有:焊枪过高;焊枪喷嘴喷头过高;气阀断裂或卸载;气体流量和压力不足;气体配比不匹配;水、锈、油等材料;焊接环境风;焊枪老化损坏的漏风;缺乏人才技能,以上是造成气孔形成的原因。